Cassification
根據(jù)竹節(jié)紗生產(chǎn)工藝要求設(shè)計(jì)的伺服系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示??刂破髦饕葾RM和觸摸液晶屏組成,并輔以其它外圍電路。以ARM為核心
的控制器需要完成系統(tǒng)參數(shù)及工藝參數(shù)的輸入、工藝過程顯示、密碼設(shè)置、報(bào)警等功能??刂破鹘邮障到y(tǒng)的輸入量如機(jī)器的高速運(yùn)行信號、低
速運(yùn)行信號、緊急停車信號,輸出系統(tǒng)控制信號如竹節(jié)紗指示、伺服系統(tǒng)準(zhǔn)備好、系統(tǒng)故障等信號;為測量前羅拉的轉(zhuǎn)速,前羅拉編碼器的A、
正交信號也輸入到控制器當(dāng)中,控制器根據(jù)相關(guān)參數(shù)實(shí)時(shí)計(jì)算出應(yīng)發(fā)給驅(qū)動(dòng)器的脈沖的周期與個(gè)數(shù),驅(qū)動(dòng)器根據(jù)脈沖周期與個(gè)數(shù)控制永磁同步
伺服電機(jī)的速度和轉(zhuǎn)過的角度,以此帶動(dòng)中、后羅拉運(yùn)轉(zhuǎn)。只要控制器能連續(xù)給驅(qū)動(dòng)器發(fā)出脈沖,永磁電動(dòng)機(jī)便能夠連續(xù)的運(yùn)轉(zhuǎn)??刂破魇褂?/p>
Modbus協(xié)議,與驅(qū)動(dòng)器中的DSP進(jìn)行串行通訊,接收DSP送來的運(yùn)行參數(shù),如電機(jī)的實(shí)際轉(zhuǎn)速、電流等。
2.1基于ARM的控制器
控制器選用三星公司的S3C2440作為控制芯片,其內(nèi)核為ARM公司的ARM920T處理器核,屬于32位微控制器。片內(nèi)集成了豐富的功能模塊,
如USB接口、LCD控制器、ADC和DAC、DSP協(xié)處理器等,既可簡化系統(tǒng)設(shè)計(jì),又能提高系統(tǒng)可靠性。圖3為采用該芯片設(shè)計(jì)的竹節(jié)紗伺服系統(tǒng)控制
器。觸摸液晶屏選用四線5.7英寸模擬屏,EEPROM用于儲(chǔ)存現(xiàn)場設(shè)置的參數(shù)。
在ARM中移植嵌入式操作系統(tǒng)Windows CE 5.0,Windows CE是微軟開發(fā)的于嵌入式領(lǐng)域:的一款可裁剪的32位實(shí)時(shí)嵌入式操作系統(tǒng)。
和其他嵌入式操作系統(tǒng)相比,它具有可靠性好、實(shí)時(shí)性高、內(nèi)核體積小及可伸縮性、強(qiáng)大的通信能力等特點(diǎn),所以被廣泛用于各種嵌入式智能
設(shè)備的開發(fā),是當(dāng)今應(yīng)用zui多、增長zui快的嵌入式操作系統(tǒng)。
以串V1通訊為例來說明在此系統(tǒng)下對外設(shè)操作的流程。每次打開或關(guān)閉串口都要調(diào)用文件API對;串口設(shè)備進(jìn)行訪問,文件API被操作系統(tǒng)
轉(zhuǎn)發(fā)到FileSys.exe進(jìn)程中,當(dāng)FileSys.exe識別是對設(shè)備操作的信息,便會(huì)把執(zhí)行交給設(shè)備管理器處理;設(shè)備管葷理器將根據(jù)具體的請求,調(diào)
用串口驅(qū)動(dòng)程序中的接口;zui終,驅(qū)動(dòng)程序負(fù)責(zé)與硬件的交互。
此處的USB接口既可以用來連接標(biāo)準(zhǔn)的鼠標(biāo),又可以接u盤。竹節(jié)紗生產(chǎn)的工藝參數(shù)可以通過此接口存儲(chǔ)在u盤中,也可以選擇存儲(chǔ)在ARM核
外擴(kuò)的EEPROM當(dāng)中。系統(tǒng)的輸入信號如高速運(yùn)行信號、低速運(yùn)行信號和緊急停車信號通過I/O口輸入給控制器,此外伺服指示信號、故障信號
等輸出信號也是通過I/0口輸出。
2.2基于DSP的驅(qū)動(dòng)器
永磁同步伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)如圖4所示。本方案永磁同步電動(dòng)機(jī)的額定功率為2 kW,額定轉(zhuǎn)速為2 000 r/min,額定電壓200V。編碼
器兩路正交信號的分辨率為每轉(zhuǎn)2500個(gè)脈沖,另外還三路對稱的U、V、W信號,用于點(diǎn)擊起動(dòng)和決定磁極的初始位置。三相變頻器中整流和逆
變部分采用功率模塊,電流采樣采用變比為1:1 000的霍爾元件實(shí)現(xiàn)對主回路的電流信號的采樣,DSP芯片采用TI公司的TMS320F2812。
TMS320F2812的事件管理器模塊中,利用3個(gè)比較單元的任何一個(gè)與通用定時(shí)器1(事件管理器A)或通用定時(shí)器3(事件管理器B)、比較單元、
死區(qū)單元和輸出邏輯結(jié)合使用就能產(chǎn)生一對死區(qū)和極性可編程的PWM信號,通過相應(yīng)的六路輸出引腳輸出。圖5為DSP伺服軟件框圖,軟件主要
包括三部分,*部分DSP根據(jù)外部輸入的運(yùn)行信號和觸摸屏上輸入的速度位置命令,與電機(jī)反饋的位置和速度信號進(jìn)行PI調(diào)節(jié),給出轉(zhuǎn)矩命
令,勵(lì)磁分量一般給定為零。第二部分根據(jù)采樣得到的相電流i 、i 和位置信號0 進(jìn)行坐標(biāo)變換。軟件的第三部分是利用空間矢量PWM(SVPWM)
算法,求得三相逆變器開關(guān)信號的占空比即導(dǎo)通時(shí)間,送入DSP的比較寄存器,輸出6路開關(guān)信號PWM1~PWM6。
3 實(shí)驗(yàn)
將該裝置安裝在改造后的環(huán)錠細(xì)紗機(jī)上,現(xiàn)場使用表明系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,達(dá)到了預(yù)定系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求。圖6是紡制不同紗型時(shí)前羅拉編碼器和
伺服電動(dòng)機(jī)速度反饋波形,圖6a是紡正常紗的波形,前羅拉編碼器每圈1024線,測得的脈沖周期為360μs,因此其轉(zhuǎn)速為163r/min,驅(qū)動(dòng)中、
后羅拉的伺服電動(dòng)機(jī)編碼器反饋的脈沖數(shù)經(jīng)分頻后為每圈400個(gè),測得的脈沖周期為1 ms,其轉(zhuǎn)速為150 r/min,兩者保持恒定的速比。圖6b是
紡竹節(jié)紗的波形,基紗對應(yīng)的伺服電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為150r/min,速度反饋的波形周期應(yīng)為1 ms,竹節(jié)紗對應(yīng)的轉(zhuǎn)速為375 r/rain,速度反饋的波形
周期應(yīng)為400μs。為清晰起見,圖6b只捕獲了伺服電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速由375 r/min向150r/min降速的一個(gè)片段,640μs對應(yīng)的轉(zhuǎn)速為234r/min,840s
對應(yīng)的轉(zhuǎn)速為179r/min。
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